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2012年(276)

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分类: DB2/Informix

2012-07-20 15:35:12

选矿设备自动化的研发意义重大

     首钢矿业公司水厂选矿厂破碎系统由2台.6台中碎机,17台,38条运矿皮带,44个轻板和34台组成。长期以来,一直采用传统的继电器连锁方式进行系统控制。由于技术含量低,控制手段落后,设备开、停由人工操作,劳动强度大、效率低,系统设备空负荷运转时间长,无功消耗大,设备故障多,2003年初,该厂采用了PLC可编程控制系统对破碎系统设备的控制方式进行了彻底的改造。新系统实现了集中控制,提高了设备连锁开、停的及时性和有效性,把无功消耗降到最低限度;对设备的运行状况实时检测;通过计算机终端动态显示画面;当设备运行参数超出设定参数时、系统及时报警,为实施点检修创造了良好条件;当运行设备发生故障时,系统及时指出故障设备及其相关设备停止运行,避免事故的扩大。

     首钢水厂选矿厂破碎系统的自动化集中控制,提高了生产效率,降低了电能、皮带、机械备件和电器备件的消耗,集约化管理带来了上百万元的年效益。控制室另设服务器l台( Sen-er),通过交换机Switch还可与车间主任、车间调度联网,从而使管理层及时了解底层的生产和设备运行情况。系统中采用串级控制方法极大地提高了系统的动态品质,充分发挥了的处理能力,与人工相比,挤满给矿率由以前人工操作时的50%左右提高到目前的85%以上,实现了控制目标。此外,由于稳定了破碎工况,从而最终提高了与之相关的磁选、筛分等相关工艺流程的整体运行效率。

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