2012年(756)
分类: 服务器与存储
2012-07-31 11:04:34
生产调试阶段加棒周期为4天一次,棒规格为+75 mm x3 500 mm,充填率45%,加球周期1天一次,球直径60 mm,充填率4024,。经5个白班,每班连续8h取样和统计,结果表明,该工艺流程的台时处理能力为66.18~ 72t.平均69. 73t(干量68.34 t/h);棒排矿浓度为80. 92%一85. 32%,平均83.10%.-0. 074 mm占16. 00%一21. 75%.平均占19. 8%;球磨机排矿浓度71. 82%一80. 44%,平均75.05%.-0. 074 mm占19%一26. 5%,平均占21. 50%;溢流浓度18. 04%一32. 59%,平均24. 79%、-0. 074占90%一97. 5%,平均93. 8%;水力旋流器溢流浓度43. 41%一50. 09%,平均47.05W0.-0. 074 mm占56%一66. 5%.平均62. 3%。二者合并矿浆量l09 78 m3/h,浓度42. 2%,-0. 074 mm占66. 31%;干矿量比例:螺旋溢流占12. 73%,水力旋流器溢流占87. 27%,要满足细度70%,水力旋流器溢流细度应达到66. 5%。
根据生产调试,确定合适的工艺参数为处理能力66—72 t,水力旋流器开3台,水力旋流器进矿阀开最大,泵电机变频在32.5 ~35 Hz,电流100—130 A。从产品细度来看,未达到70%的要求,主要是水力旋流器溢流细度低,因此应提高给矿压力,降低给矿浓度,即加大泵电机的变频频率及范围,由32.5_35 hz调高到35—40 Hz,但调试发现要调到此范围很难,频率仪表指针不稳。水力旋流器给矿浓度72. 94%太高,宜加水降至50%左右,这样可取得较好的效果。