2012年(770)
分类: Mysql/postgreSQL
2012-07-11 11:01:23
为使原流程更好地与浮选作业有机结合,形成匹配,经过探索与研究,对磁选作业进行了简化,减少了一次磁聚机选别,目的在于降低浮选的给矿品位,使入浮品位控制在58. 00%--60. OO%,提高综合回收率。反浮选改造后精矿品位大于67. 00%,二氧化硅含量小于6%,回收率降低了3.44个百分点。按2003年年初铁精矿市场价格等各方面情况,由于提高精矿品位和降低二氧化硅含量带来的年效益约为l 806.7万元。
2006年在现有的厂房空间不变的前提下,通过对原设计4系列设备的补齐、扩充来实现的。主要改造的项目有:(1)磨矿系统。原磨矿系统的7台按3:2:2配置,其中1、2、3为一段,5、6为二段,7、8为三段。4系列扩建后新增1台球作为一段磨矿,配比为2:1:1,形成南北两个独立的磨矿系统,并且将原系统的8改为二段磨矿,5改为三段磨矿。
(2)磁选选别系统。在原选别设备的基础上新增了3台,并且将原有的1磁聚机由直径2.5 m改为3m,以扩宽选别通道,增加处理能力。新增的3台磁选机,其中l台取代2磁聚机的位置,另外2台分别配置在二段磨矿阶段选别和三段磨矿阶段选别。
(3)浮选选别系统。浮选选别新增2台作为精选。一方面增加了浮选系统的处理能力,另一方面由于浮选时间的增加,有利于提高精矿品位和回收率。