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2012年(293)

我的朋友

分类: Mysql/postgreSQL

2012-07-14 15:30:03

磨机在运行过程中筒体会发生变形

当提升机行驶中发生异常。液压泵停,比例溢流阀2信号降到零,电磁铁G3,G4,G6失电,电磁铁G5得电,在t1时间实施恒减速制动,电磁铁G4失电,使A卷筒制动器油缸的液压油直接回油箱,完成抱闸制动,电磁铁G3,G6失电,G5得电,使B卷筒制动器油缸的压力降到以及制动压力。提升负荷和给定负荷大小关系反馈给信号电压,并控制伺服阀10阀芯的动作,使B卷筒制动器油缸压力保持恒定,紧急制动的减速度保持相对恒定知道电磁铁G5失电,B卷筒制动器完全制动,提升机完全停车,实现恒减速制动。主轴承还采用了油膜测厚装置,可以实时在线监测主轴瓦与中空轴之间的油膜厚度,并将信号传送到控制系统,一旦所测的油膜厚度小于设定值,就会报警或自动停机,保护主轴承。

经过红星专家的观察发现,矿浆是从出料端簸箕板的螺栓连接处漏出的;原因是(1)磨机出料端使用的簸箕板有内外之分,内板8块,,外板8块,每块各有三个螺孔,并且外板的2个圆弧角处易磨穿,使磨机出料端端盖磨损严重;(2)螺栓在与磨机出料端端盖,簸箕板联接时,没有采取定位措施,当螺栓松动时,无法将其紧固,磨机内的矿浆顺着螺杆外漏,大小齿轮磨损严重,造成磨机工作是振动剧烈,电动机电流居高不下,磨矿效率明显下降。同时,由于锥体的阻流作用增大,使矿浆向上流速增大,致使溢流粒度变粗。因此分离粒度粗时采用大锥角旋流器(30°~60°),分离粒度细时采用小锥角旋流器(15°~30°),脱泥时采用锥角更小的旋流器(10°~15°)。

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