2012年(756)
分类: 系统运维
2012-07-19 10:14:48
酒钢选矿厂所处理的矿石为桦树沟镜铁山式贫铁矿。其中块矿(100 N15 mm)采用还原焙烧磁选,粉矿(15 ~0 mm)采用强磁选。强磁选系统原设计采用两段连续磨矿、强磁选一次粗选、一次扫选流程处理粉矿。由于两段连续磨矿,使一段磨矿产品中已单体解离的铁矿物进入二段磨矿,造成了过粉碎,影响了金属回收率。1990年选矿厂对强磁选流程进行技术改造,在二段磨矿前增加了细筛作业,使过粉碎现象及选别指标都有所改善,但流程本身仍不够完善,强磁选回收率仍较低,仪为64.00%左右。
为了进一步提高回收率.1998年,选矿厂对强磁选流程进行技术改造,强磁选增加二次扫选作业,形成了两段磨矿、一段细筛分级、强磁选、一次粗选、二次扫选流程,使金属回收率得到较大提高。高梯度强磁选一明离子反的联合应用实现了工艺的最佳组合。目前我国的弱磁性铁矿选矿厂,其工艺流程中,都采用高梯度强磁选一阴离子反浮选工艺,这种组合在弱磁性铁矿选矿中的效果特别理想。强磁选系统MVS高频改造。酒钢选矿厂强磁选系统-段磨矿分级溢流经过细筛预先分级,筛下产品入选,筛上产品进入二段磨矿。强磁选系统一段细筛共11台,自1990年投用以来,一直使用高频振动尼龙细筛,存在诸多问题,主要有:①尼龙细筛筛分效率低。2004年5月尼龙细筛考查结果为筛下产率25.08%,筛分量效率31. 64 %。②再磨循环量丈,再磨产品过粉碎现象严重。