分类: 系统运维
2015-10-21 09:36:51
A(即XJK型)浮选机以它的一系列优点至今在我国广泛应用着。其主要优点为:
1、空气自吸,不需另加充气设备,流程简单,投资省。
2、矿浆自流,返回在槽与槽之间循环,整个浮选车间配置在同一个水平面上,安装操作、管理和维修都很方便。
3、精矿品位和回收率较好。
在使用中也存在一些问题,如沉槽、翻花、空气弥散不佳、充气量不足、不易控制,能耗大和易磨损等。根据多年的生产初中,对出现的问题进行分析,提出改进意见。
一、存在拉喝下
1、液面平衡问题
A型浮选机的液面平衡靠中间室一侧的闸门控制排出的尾矿,闸门高(接近液面,而且又长,一般大于槽与槽隔板间的1/2。当闸门高速1mm,则排矿口大1mm2(a为闸门的长度),作业中,要调到液面平衡非常费劲。
2、充气问题
充气问题包括空气弥散不佳,充气量不足和充气量的控制。
当A型浮选机叶轮高速旋转,在叶轮和定子的中央产生负压,将空气吸入。A型浮选机定子中心孔特别大,矿浆循环孔又小,矿浆量不足,故吸气量小,满足不了生产的需要。为提高吸气量,将叶轮定子叶片之间的空隙改为5mm,靠叶轮定子叶片的锁紧来提高吸气量。若叶轮定子磨损,吸气量迅速下降。橡胶叶轮和定子还能达到设计要求,而铸铁叶轮定子则无法达到。若铸造时留有加工余量,则成本提高。
A型浮选机的给矿一般从中间室给入,中矿返回则从前面进入,定子的中心孔很大,矿浆进入定子中心孔是不均匀的,从定子中心孔流到叶轮也是不均匀的。被叶轮甩出去的矿浆和空气也就不均匀,因而造成空气弥散不佳。A型浮选机吸气有两个来源,一是从中间室随矿浆一起吸入,二是从下盖上部插入的吸气管吸入,二者都不能控制风量。
3、能耗、磨耗、沉槽和翻花问题
A型浮选机叶轮定子叶片之间的距离很小仅5mm,当叶轮高速旋转的时候,在叶轮叶片和定子叶片之间产生很大的剪切力,白白地消耗了能量。从产品目录上来看,单位体积的安装功率并不高。但在生产中遇电动机发热,就增加功率,甚至一加再加,把功率提高一倍,用橡胶叶轮定子以后,情况有所好转,但安装功率仍然不足,还需要改换电机,加大安装功率。这种情况下的剪力还有另一个副作用,加快了叶轮叶片的磨损,一般使用寿命不到3个月。
当叶轮高速旋转的时候,叶轮叶片对矿浆有一个作用力,是一个垂直叶片的径向力,恰好从定子叶片之间的空间射出去。成为一股一股的体积流,遇到稳流板或槽壁的阻挡就会成为上升体积流,反映到液面就是翻花。在正常情况下并不明显,一旦遇到给矿量增加等原因,翻花就很明显。
A型浮选机叶轮的叶片设计在锅状的凹弧面上,底部搅拌力很弱。叶轮转速虽然高,能耗也大,但在湍流状态下的上升水流速度并不大。排矿口又不高,不足以使粒度较粗、密度较大的矿粒上升,容易产生沉槽,特别是粗选槽。
二、改进措施
基于以上分析,实际做以下改进。
1、用半圆阀取代中间室
A型浮选机在槽与槽之间设有中间室,如图1,一侧有闸门,用以排队尾矿。闸门很宽,大于隔板的1/2,操作时要调到液面平衡很不容易,几经改进,最后是把中间室去掉后,空位用A3钢板衬补起来,最后把中间室去掉后,空位用A3钢板衬补起来,安装图2所示的半圆阀,半圆阀由半圆管、半圆阀体和联杆手轮等组成。
半圆管可由无缝钢管割开,或在滚圆机上滚成半圆。它的高度为定子到槽顶的距离,将其焊在隔板中间,底部焊一钢板封死,在下部割一长方形孔,用其排队尾矿。半圆管的上部焊一法兰,橡胶板和钢板用螺栓拧紧密封。
半圆阀体放在半圆管内,其高度稍大于半圆管下部割成长方形口高度,将其与联杆焊在一起。联杆穿过上端的法兰,用手轮调整半圆阀体的高度,以便控制尾矿排出的流量。
半圆阀控制流程较好,易保持液面平衡,又控制风量创造了条件。使用半圆阀后,每槽的有效容积增加5%左右,去掉了中间室,每槽材料可节省5%~10%。
2、加矿浆空气分配器
矿浆分配器为一圆筒,筒壁钻孔,固定在定子中心孔上。安装时。当矿浆进入分配器后,首先在叶轮和定子之间的夹缝中流向叶轮,然后再从第一排孔以次流向叶轮,这样进入叶轮的矿浆和空气是均匀的,从叶轮甩出来的矿浆和空气也是均匀的,从而使气泡在整个浮选机断面上比较均匀地分布并均匀弥散。
3、风量控制器
并圆阀取代了中间室,半圆阀上端密封,空气已无法从半圆阀处进入。吸气的插入管改成L型管,与下盖管用橡胶板法兰螺栓密封。L型管较原插入管直径大。且上部有法兰,法兰上有盖板,盖板和法兰旁侧钻一孔,用螺栓做轴,盖板沿轴旋转,调整控制进气孔的大小,达到控制风量的目的。
4、消除死角
去掉稳流板、四角角度倾斜焊一三角板,消除了角,防止沉槽。
5、改定子
将定子叶片改为辐射状,扩大叶轮和定子间距离,循环孔扩大孔径。改后,当叶轮调整旋转,叶轮叶片和定子叶片对矿浆的剪切力大为减弱,降低了能耗,减少了叶轮和定子的磨损。循环孔扩大,循环矿浆大为增加,吸气量提高。
也可以在叶轮叶片之间钻孔来提高循环矿浆,以提高吸气量。
三、结论
改造后A型浮选机,空气弥散均匀,吸气量大又好控制,功耗降低,磨损降低,翻花现象消除,沉槽现象大大减少,液面平衡容易控制,并保留了A型浮选机的优点。
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