分类: Oracle
2012-03-13 10:51:37
某厂新建一台带有磨前细碎的2.4m×10m圈流,磨前系统有一台PEX1000×250,两个5.0m×10m熟料库,一个4.Om×8m混合材库,一个4.0m×8m石膏库,库下四台调速电子皮带称,由微机统一控制配料,物料由21.5m长皮带送至反击锤式,细碎后的物料由提升机入。
通过调试,这一磨前配料系统控制下料稳定,能根据化验数据及时准确调整配比,三氧化硫和混合材合格率在90%以上。其缺点是细碎机锤头、反击板、扬料板耐磨性较差,平均每月至少需更换或调整锤头与反击板之间的间隙3-4次,降低磨机运转率,检修维护工作量大,配件费用高。鉴于以上原因,我厂主要从以下两方面着手解决:
1)磨前配料系统中,皮带输送机、细碎机、提升机在一条直线上,我们将皮带输送机加长1.5米,跨越细碎机供料并将机头做成可向上旋转90°角的活联接方式,便于细碎机大修,同时将人细碎机下料溜子旋转180°角并增设一直接人提升机下料溜子,由插板控制,解决了因细碎机检修而磨机不能正常生产的难题。
2)与沟通,将配件的材质由低铬合金改为高铬合金提高耐磨性;通过摸索与配件生产厂家联系,将锤头由原来的一体改为分体前端采用高铬合金材质铸造加工,后端起固定作用,采用普通铸铁加工,前后两部分用22mm×100mm的两个园钢销子联结,检修时只需更换锤头前端,节约了配件费用。将其前端锤头锤面加长加宽,与反击板接触面加大,保证了人磨物料粒度稳定,减少了细碎机因调整间隙或更换配件的停车次数,节约配件费用,降低了工人劳动强度。
通过以上技改,磨机运转率大幅提高,细碎机检修维护工作量减少,配件费用节约50%以上。
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